一,案例經(jīng)過(guò)。
月5日,運(yùn)行人員執(zhí)行EH油再生裝置投運(yùn)定期工作,現(xiàn)場(chǎng)操作人員操作后現(xiàn)場(chǎng)不起壓,壓力表沒(méi)反應(yīng),但摸了管道,而且開(kāi)了壓力表計(jì)考克門(mén),確認(rèn)表計(jì)投入,遂將進(jìn)口門(mén)關(guān)閉上后又開(kāi)四圈后對(duì)DCS監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行匯報(bào),又下去一值班員檢查仍然無(wú)壓,就此判斷壓力表壞。后來(lái)想想仍覺(jué)得不放心,隨即匯報(bào)主值班員,EH油再生裝置投入不起壓, 壓力表可能壞了。
隨后現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),AEH油再生裝置過(guò)濾器上方有一排空螺母未擰緊,EH油源源不斷向外溢出,系統(tǒng)漏油,立即關(guān)閉進(jìn)油門(mén),擰緊螺母,漏油消失,隨即聯(lián)系檢修進(jìn)一步處理,并清理現(xiàn)場(chǎng)積油。
查閱DCS歷史曲線,在EH油再生裝置投入時(shí)油位下降20mm,由原來(lái)381mm,下降至361mm,隨后穩(wěn)定無(wú)下降。
二,原因分析。
1、此次EH油再生裝置投運(yùn)為機(jī)組于27日啟動(dòng)后第壹次投運(yùn),投運(yùn)前未對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行充油排汽,還按以前常規(guī)操作投運(yùn);
2、EH油再生裝置濾網(wǎng)更換濾芯后沒(méi)有對(duì)濾網(wǎng)內(nèi)進(jìn)行充油,且恢復(fù)時(shí)排空螺母未上緊,留下了案例隱患,但由于未試投,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題;
3、主值對(duì)EH油再生裝置投入風(fēng)險(xiǎn)分析不到位,未做出有效得安排,未就初次投入這一情況做出說(shuō)明,仍按常規(guī)方法操作;
4、投入過(guò)程中發(fā)現(xiàn)壓力表不起壓未認(rèn)真檢查確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)兩個(gè)壓力表,個(gè)量程過(guò)大160pasi,一個(gè)已經(jīng)反偏損失,投入時(shí)無(wú)法進(jìn)行壓力監(jiān)視,且投入后未全面檢查即離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng),漏油未及時(shí)發(fā)現(xiàn);
5、DCS監(jiān)盤(pán)人員對(duì)油位變化不敏感,油位下降發(fā)現(xiàn)不及時(shí),且認(rèn)為投EH油再生裝置油位下降是情理之中,對(duì)參數(shù)變化不敏感。
三、安全啟示。
1、針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)得操作,在操作前必須要進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析,尤其是檢修后首次投運(yùn)得設(shè)備,投運(yùn)時(shí)要檢查各個(gè)參數(shù)變化,仔細(xì)檢查表計(jì),系統(tǒng)連接及閥門(mén)狀態(tài)。
2、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)表計(jì)指示異常,首先要排查系統(tǒng)中是否存在問(wèn)題,尤其是泄漏,表計(jì)投入情況及系統(tǒng)回路情況。
3、主副值班員必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)熟悉,在出現(xiàn)異常立即停止操作,查明原因后再進(jìn)行操作,切記盲目操作,僅憑經(jīng)驗(yàn)操作;
4、現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)必須與監(jiān)盤(pán)人員聯(lián)系,提醒監(jiān)盤(pán)人員監(jiān)視參數(shù)變化,操作后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查。
5、現(xiàn)場(chǎng)表計(jì),參數(shù)異常,如自身無(wú)法判斷,立即聯(lián)系相關(guān)可以人員幫助處理,待正常后再進(jìn)行操作。